在地表以下900米深處,江銅集(jí)團銀(yín)山礦業井采鉗工王坤發與周元泉系(xì)着安全繩,以鐵(tiě)梯(tī)作支護,挂在40米的高空,擠在1米(mǐ)寬、3米深的(de)計重鬥裡,專注地焊接焊件。
狹(xiá)窄的空間弧光四溢(yì)、焊花飛濺、煙塵彌漫……接連(lián)工作了一個小時,直到越來越酸麻的腿腳不聽使喚,他們才放下焊槍,稍作休息。
在銀山礦業計(jì)重漏鬥曆時半個月的改造中,這樣(yàng)的加班加點工作如同家常便飯。對他們來說,改造工藝不(bú)難,難的是作業空間的局限和時間的(de)緊迫。
兩個(gè)月前,江銅(tóng)集團銀山礦業礦石混合井在(zài)試生産過程中,該井-758米中段的(de)計重漏鬥運行(háng)不暢,積礦嚴重,導緻(zhì)提礦效率低下。
“當(dāng)時礦石(shí)混合井日提升能力隻(zhī)有1000噸,而(ér)且每個(gè)班都要清理2次,耗時長達4個小時。”井采場長(zhǎng)李紅鵬說,再這樣下去,根本無法滿足“井下新系統日提升4000噸礦量”的試(shì)生産要求。
為解決積礦,暢通流程,提(tí)高提礦效率,井采(cǎi)設備技(jì)術人員結(jié)合設計圖紙和現場積礦點,分析制定了“加焊襯闆增大斜溜槽傾角,以減少溜礦(kuàng)阻力”的優化方(fāng)案。
對照方案,井采維(wéi)修工段鉗工班班長董健領(lǐng)着全班十餘名鉗工每天12小時奮戰在井下,對計重漏鬥内部結構進行改造優化。
可是,忙活了幾天(tiān),成效并不(bú)明顯。盡管早有(yǒu)思想準備,但失落在所難免。作為(wéi)場長,李(lǐ)紅鵬沒有時間煩心,繁重的生産任務(wù),逼得他必須盡快想出新的解決辦法。
“仍有(yǒu)積(jī)礦(kuàng),說明溜礦阻力還是(shì)大。”李紅鵬和設備(bèi)技術人員現場辦公、開拓思(sī)路,商讨着新思路新方案的(de)可行性,“再增大另(lìng)一側傾角的角度,不行的(de)話,再(zài)用風管輔助……”
終于,随着改造方案不斷(duàn)改進升級,計重漏鬥在經過兩次增大斜溜槽傾角和(hé)加裝高壓(yā)風管後,積礦逐步“清零”,提礦效率大(dà)幅提升。改造後,礦石混合井日均提礦(kuàng)量從1000噸增至6000噸。
這是銀山(shān)礦業井下8000噸/日項目投(tóu)運試生産中的一個(gè)縮影。自2020年9月份項目(mù)采(cǎi)選全流程投料試生産以來,類似于這(zhè)樣的小改小革,不勝枚舉。
2020年(nián)是銀山礦業8000噸/日項目“對接試生(shēng)産年”,順利實現項目(mù)對接試生産,意義重大。為暢通流程(chéng)穩定(dìng)工藝(yì),順利實現對接(jiē)試生産,銀山礦業結合對接試生産(chǎn)過程中出現的各類問題,分項、分類形成問題清單和優化措施(shī),領導挂點督導,攻堅(jiān)克難,全力以赴、逐一(yī)改進提升,以确保新系統運行提質提效。
截至目前,銀山礦業井下8000噸/日項目選礦日(rì)處理能力達到13000噸(dūn),井下試生産日供礦能力達到5000噸。
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